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      如何提升洗煤厂用聚酰胺使用效果

      Article origin: vibrating composite | Author: vibrating composite | Publication time:2020-05-08

      如何提高聚酰胺在选煤厂的使用效果;


      当聚酰胺(一种客户反应沉淀剂)被用于处理洗煤厂的废水时,它的效果好坏参半,它不是失败的产品吗?简要解释一下情况,供你参考:

      在洗煤过程中,用聚酰胺处理洗煤水,有时效果很好,有时效果不是很好。此时,一些客户可能更加怀疑我们的产品质量有问题。事实上,这并不是因为聚酰胺不是[敏感词]的,一种产品不能解决所有的问题。不同的水质需要不同类型的聚酰胺。这也是为什么我们必须为新客户采集泥浆样品进行分析和实验。现在我想总结一下如何提高聚酰胺的使用效果。


      1.煤炭质量发生了变化。在这种情况下,它仍然很常见,特别是在一些小型洗煤厂,它们没有自己的煤矿,煤的来源也不固定。今天,煤在这里洗,明天,在另一个地方洗。由于煤质不同,洗煤废水的后续处理不会有效果或没有明显效果。


      解决这一问题的办法是,当上述问题出现时,可以及时进行小规模试验,并选择合适的聚酰胺。避免使用效果不好的因素。


      2.洗煤量发生了变化,这也很常见。这种情况主要发生在一些大型洗煤厂。生产一直没有中断。在用餐期间,尤其是在用餐前,工人们在生产线上投入大量的煤来省事,这比正常生产要多得多。自然地,加入更多的水来洗煤,导致洗煤水量增加。然而,在废水的处理过程中,添加的药物的量没有改变,这导致添加的药物不能完全絮凝洗煤废水中的悬浮颗粒,导致黑色和混浊的流出物。


      解决这个问题相对简单。好的办法是规范工人的操作,每个人都可以按照生产要求工作。另一个问题出现了,它增加了聚酰胺的量以完全絮凝废水中的悬浮颗粒。


      3.生产能力超过浓缩池和压滤机的设计能力。这在一些洗煤厂很常见。在洗煤的前几个小时,洗煤水就能达到效果,而且洗煤时间越长,效果越差。洗煤初期使用清水,煤浆浓度小,易于处理。随着洗煤量的增加,在浓缩罐底部沉淀的煤泥不能及时被挤压,大量的煤泥储存在浓缩罐底部。然而,洗煤仍在进行中,大量的煤浆不断排出。由于煤泥不能及时被挤压,絮状物在水流的冲击下再次分散,浑浊的洗煤水流入清水池洗煤,形成恶性循环。


      力尔美认为解决这个问题有两个原因。首先,它是为了减少生产量,而不是给后续的压力。但对于一些需要产出的企业来说,这是不可行的。二是增加压滤机的数量,这样它们可以完全过滤煤泥,而不影响以前的生产。

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